江陰市雄杰化工機械設備有限公司
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高速分散機,臥式砂磨機
改進乳化機停機沖洗有哪些方法
由于乳化機生產線關閉后廢料中有大量結晶硝酸銨,由于溫度變化,硝酸銨晶體可能會聚集在一起形成硝酸銨顆粒;含硝酸銨顆粒的廢料從敏化螺旋加入乳化炸藥后,會發生以下后果:
1 .在加料過程中容易堵塞金源加料機的加料管道,人工處理硝酸銨晶體堵塞管道容易造成工業事故;
2.葉片泵加料機容易被硝酸銨晶體卡住,造成葉片破損。小金加料機容易出現葉片泵破損。
3.由于葉片泵中硝酸銨晶體的摩擦產生能量積累,導致國內民爆生產廠家小金裝藥機因葉片摩擦發生爆炸事故。
4.廢料返工過程中混合不均勻可能導致爆燃或功率降低;
5.增加廢水中氨氮含量,造成環境污染。
6.化學銷毀廢料速度慢,肥料中殘留的基質具有爆炸敏感性,流入社會時會引起爆炸。
一、測試方法
為了提高生產線的本質安全性,減少此類事故的發生,確保炸藥質量符合國 家標準的要求,對乳化機的停車清洗和廢物處理進行了以下試驗:
方法一:廢料中的硝酸銨用在浸沒式冷卻器中冷卻的循環水洗滌。
1.操作方法:關機后,啟動系統自動沖洗程序,正常沖洗油水管道和乳化機三分鐘以上,將裝有沖洗廢物的袋子放入排水溝,用循環水對沖洗后的廢物進行第二次清洗,減少硝酸銨晶體的生成。
2.原理分析:廢料中的硝酸銨用循環水稀釋溶解。
3.效果:廢料中仍然存在硝酸銨晶體,但數量明顯減少。
方法二:用清水清洗水相管道中的硝酸銨溶液,然后啟動自動沖洗系統進行正常沖洗。
1.操作方法:關機后,手動打開控制臺上的水相沖洗閥,沖洗水相管道和過濾器中的硝酸銨溶液。從水相三通閥接到約四桶水后,手動關閉水相清洗閥,然后打開系統中的自動清洗程序,正常沖洗三分鐘后停止沖洗程序。
2.原理分析:減少沖洗過程中硝酸銨的用量是關鍵。管道中的硝酸銨溶液清洗干凈后,開始自動沖洗,管道中的油相、乳化劑中殘留的基質和水通過乳化劑的出口排出,沒有殘留的硝酸銨晶體。
3.效果:廢料中沒有硝酸銨晶體,效果明顯。
二,經過實驗,得出以下結論:
1.首先沖洗水相管道,然后開始自動沖洗過程。收集的廢物中沒有硝酸銨晶體。
2.廢料返工時沒有發現明顯的硝酸銨顆粒。
3.廢水中的氨氮含量大大降低。
咨詢機電專家成功后,先沖洗水相管道再采用自動沖洗的方法,減少了廢料中的硝酸銨晶體,避免了裝料時堵塞裝料管道,減少了晶體摩擦引起的能量聚集,消除了由此產生的事故,提高了生產線的本質安全性。這種方法沖洗是可行的。
三.建議
建議改進沖洗方式:首先人工沖洗水相管道3min,將排污閥收集排放的前兩桶溶液返回硝酸銨儲罐重新使用,然后用正常沖洗收集廢料返工,既節約原材料,降低成本,又避免生產安全事故,減少環境污染,消除社會不穩定因素。